某選礦廠的處理能力一直處于不達標的狀態,供求量顯得非常緊張。因此,該廠早就有意做出一些改變,來提高生產能力。趁著修整期,該礦將以上想法付諸了實踐,對磨礦分級設備進行了合理的改造,最終取得了顯著的 。
該選礦廠有兩個磨礦系統,它的磨礦分級設備為Φ1500mm×300mm球磨機和Φ1200mm單螺旋分級機。原設計為兩段閉路磨礦、中礦再磨流程,后改為三段磨礦、三段選別流程,取消中礦再磨,一段球磨機與螺旋分級機組成循環,二、三段與Φ500mm旋流器組成閉路。
磨礦工藝改造方案是:
1、增加球磨機;
2、將現在的球磨機改為大球磨機,增大磨機處理量。
該礦廠曾安裝過兩臺Φ2700mm×3600mm球磨機,一直未能投入使用,主要原因是供電系統和現場起重設備不配套,因此拆除已安裝好的大球磨機而重新安裝2臺Φ1500mm×3000mm球磨機作為一段磨礦,二、三段磨礦不變而通過提高分級效率來達到提高磨礦效率的目的。
磨礦作業的改造是每個磨擴系統增加1臺Φ1500mm×3000mm球磨機,使日處理礦量由1200t以提高到1500t,同時要求各段細度有所提高,保證浮選的工藝條件。為此在磨礦工藝上加強每臺球磨機的均衡給礦,合理補加球,提高螺旋分級機的返砂量和控制合適的磨礦濃度。磨礦處理礦量提高后,各段磨礦細度都有所提高,一段細度-74μm含量一直保持53%以上,比改造前提高1%~3%,最終細度達到80%-74μm左右,為改善浮選指標創造了有利條件。
二、三段分級設備用Φ500mm旋流器代替Φ1200mm螺旋分級機,分級返砂量增加,使球磨機的磨礦效率得到發揮,二、三段磨礦細度分別達到70%以上和80%-74μm拼m左右。在二、三段球磨機上采用橡膠襯板代替錳鋼襯板,流程考察表明,橡膠襯板比錳鋼襯板的溢流中-20μm含量減少6%,分級效率提2%左右,可選粒級增多,粒度較均勻,為提高浮選指標創造了條件。
以上介紹了某選礦廠對磨礦分級設備的改造,通過上述改造措施,確實達到了提高處理能力的目的??梢?,該廠的處理措施不失為一種好方法,有相同改造意向的用戶可做參考。